我公司有多臺(tái)10kV/500kW高壓電動(dòng)機(jī),高壓電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)輸油泵實(shí)現(xiàn)原油的管道密閉輸送。為了限制電動(dòng)機(jī)起動(dòng)電流,減少對(duì)電網(wǎng)的沖擊,配套使用了高壓液態(tài)軟起動(dòng)裝置。
液態(tài)軟起動(dòng)裝置由兩臺(tái)高壓真空接觸器、液體電阻以及PLC控制系統(tǒng)組成。電動(dòng)機(jī)起動(dòng)過(guò)程中,在電動(dòng)機(jī)定子回路串接液體電阻,起動(dòng)電流在液體電阻上將產(chǎn)生電壓降,降低了電動(dòng)機(jī)定子繞組上的電壓,起動(dòng)電流也得到減小,從而達(dá)到對(duì)電動(dòng)機(jī)降壓限流的目的。
電氣原理如圖1所示。液體電阻串接在高壓斷路器和電動(dòng)機(jī)之間,采用星形接法。液體電阻由相互絕緣的三個(gè)絕緣箱體構(gòu)成,每個(gè)箱體內(nèi)部分別盛有按照要求配置的電解液并裝有一組相對(duì)獨(dú)立的導(dǎo)電電極板,一動(dòng)一靜,動(dòng)極板通過(guò)柜體上部的傳動(dòng)機(jī)構(gòu)及控制系統(tǒng)控制運(yùn)行。
起動(dòng)時(shí),高壓真空接觸器KM2首先閉合,將液態(tài)電阻Rs串入電動(dòng)機(jī)定子回路,同時(shí)柜頂部的傳動(dòng)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)動(dòng)極板開(kāi)始向靜極板勻速接近,起動(dòng)瞬間,動(dòng)靜極板間距最大,因此Rs最大。
隨著電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速的上升,動(dòng)靜極板間距逐漸接近,液體電阻均勻減小,電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速接近正常轉(zhuǎn)速后,真空接觸器KM1閉合,真空接觸器KM2斷開(kāi),液體電阻脫離電源系統(tǒng),起動(dòng)過(guò)程完成,電動(dòng)機(jī)進(jìn)入正常運(yùn)行狀態(tài)。
液態(tài)軟起動(dòng)裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,造價(jià)低廉,并能有效降低起動(dòng)電流,在工礦企業(yè)得到了廣泛的應(yīng)用。但我公司的3#高壓電動(dòng)機(jī)自安裝之后,每次起動(dòng)十幾秒鐘后高壓斷路器都報(bào)速斷保護(hù)動(dòng)作而跳閘,致使電動(dòng)機(jī)起動(dòng)失敗,給安全生產(chǎn)帶來(lái)嚴(yán)重影響。
為此,公司成立了技術(shù)小組,對(duì)故障原因進(jìn)行了全面的分析排查。
1.1 繼電保護(hù)定值檢查及保護(hù)裝置校驗(yàn)
保護(hù)定值整定人員對(duì)該電機(jī)保護(hù)速斷定值重新進(jìn)行核算。同時(shí)與我公司其他同型號(hào)電機(jī)速斷定值進(jìn)行核對(duì),保護(hù)定值設(shè)定正確,因此可以排除保護(hù)定值設(shè)定不當(dāng)?shù)囊蛩亍?/p>
保護(hù)試驗(yàn)人員對(duì)微機(jī)保護(hù)裝置進(jìn)行了校驗(yàn),證明系統(tǒng)速斷保護(hù)動(dòng)作正常,可以排除保護(hù)誤動(dòng)作因素。
圖1 電氣原理圖
1.2 電動(dòng)機(jī)及電纜故障排查
使用2500V兆歐表測(cè)試電動(dòng)機(jī)及電纜絕緣電阻,均在300MΩ以上。可以排除因電動(dòng)機(jī)及電纜絕緣缺陷造成速斷保護(hù)動(dòng)作的因素。
1.3 液態(tài)軟起動(dòng)柜故障排查
經(jīng)檢查起動(dòng)柜內(nèi)部接線正確。經(jīng)測(cè)試,在不送高壓電源情況下,起動(dòng)柜內(nèi)部接觸器KM1、KM2的投切正常,極板動(dòng)作亦正常。
1.4 液體電阻阻值測(cè)試
使用交流伏安法對(duì)液體電阻的阻值進(jìn)行了測(cè)試,阻值滿(mǎn)足廠家技術(shù)文件的要求,可以實(shí)現(xiàn)有效抑制起動(dòng)電流的要求。
1.5 原油運(yùn)輸工藝流程故障排查
經(jīng)詢(xún)問(wèn)操作人員,起動(dòng)時(shí)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作,起動(dòng)前盤(pán)泵很輕松,亦不存在帶載起動(dòng)和管線憋壓現(xiàn)象。
造成電動(dòng)機(jī)起動(dòng)失敗的原因到底是什么呢?技術(shù)人員對(duì)速斷保護(hù)跳閘過(guò)程又進(jìn)行仔細(xì)分析,發(fā)現(xiàn)每次速斷保護(hù)動(dòng)作導(dǎo)致起動(dòng)失敗,并不是發(fā)生在起動(dòng)瞬間,而是發(fā)生在起動(dòng)過(guò)程已經(jīng)進(jìn)行了十幾秒,起動(dòng)柜內(nèi)接觸器KM1、KM2完成切換的瞬間。會(huì)不會(huì)是起動(dòng)柜接觸器KM1、KM2切換太早了呢?技術(shù)人員調(diào)出了PLC內(nèi)部程序片段,如圖二所示。
圖2 電機(jī)起動(dòng)控制梯形圖片段
通過(guò)定時(shí)器T53可知,程序設(shè)定的KM1、KM2切換即起動(dòng)時(shí)間為15秒(150乘以100ms)。經(jīng)了解,在起動(dòng)柜安裝時(shí),電動(dòng)機(jī)以及輸油泵還未安裝到位,因此整體的系統(tǒng)調(diào)試并未進(jìn)行,也就是說(shuō)PLC程序給定的起動(dòng)時(shí)間是出廠默認(rèn)值,并未根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。
技術(shù)人員嘗試將起動(dòng)時(shí)間改為20秒,再一次起動(dòng)電動(dòng)機(jī),電動(dòng)機(jī)實(shí)現(xiàn)了正常起動(dòng)。實(shí)際上電動(dòng)機(jī)約在18秒時(shí)起動(dòng)就接近完成了(可以通過(guò)觀察起動(dòng)柜上的指針電流表的顯示情況進(jìn)行驗(yàn)證,起動(dòng)瞬間電流表指針沖高,約18秒后電流表指針回落,20秒完成切換,起動(dòng)完成,運(yùn)行正常)。
通過(guò)多方排查,電動(dòng)機(jī)起動(dòng)失敗的原因可歸結(jié)為起動(dòng)柜PLC程序設(shè)定的起動(dòng)時(shí)間不足。電動(dòng)機(jī)T型等效電路圖如圖3所示。
由圖可知,電動(dòng)機(jī)的起動(dòng)瞬間,由于轉(zhuǎn)差率S很大約為1,因此整個(gè)回路的阻抗很小,這就是電動(dòng)機(jī)直接起動(dòng)電流可以達(dá)到額定電流4~7倍的原因。本例中由于起動(dòng)時(shí)在回路中串入可變液態(tài)電阻Rs,可以起到限制起動(dòng)電流的作用,防止出現(xiàn)速斷或者過(guò)流保護(hù)動(dòng)作。
但由于PLC系統(tǒng)設(shè)置的起動(dòng)時(shí)間不夠(僅有15S,大型電動(dòng)機(jī)的起動(dòng)時(shí)間往往很長(zhǎng)),當(dāng)起動(dòng)柜強(qiáng)制切換時(shí),Rs被短接,此時(shí)轉(zhuǎn)差率S仍然較大,回路阻抗突然變小,從而導(dǎo)致回路電流激增,造成斷路器速斷保護(hù)跳閘,致使電動(dòng)機(jī)起動(dòng)失敗。
圖3 電動(dòng)機(jī)T型等效電路圖
(1)電動(dòng)機(jī)起動(dòng)的失敗的原因有很多,要認(rèn)真逐一進(jìn)行排查,直至找到真正原因。
(2)大型電動(dòng)機(jī)的起動(dòng)多由PLC、晶閘管、變頻器進(jìn)行控制,這些部件以及內(nèi)部程序程序也是故障排查的重要環(huán)節(jié)。
(3)電動(dòng)機(jī)的起動(dòng)時(shí)間和最大可能的起動(dòng)電流要根據(jù)電機(jī)的結(jié)構(gòu)、參數(shù)以及現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況進(jìn)行測(cè)算,并在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試的時(shí)候,設(shè)定好各項(xiàng)系統(tǒng)參數(shù),確保電動(dòng)機(jī)正常起動(dòng)。
本文編自《電氣技術(shù)》,標(biāo)題為“高壓電動(dòng)機(jī)液態(tài)軟起動(dòng)裝置起動(dòng)失敗的原因分析”,作者為時(shí)文婷、黃長(zhǎng)明 等。