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  • 頭條柴油應(yīng)急發(fā)電車低溫起動(dòng)失效分析及改進(jìn)方法
    2021-11-02 作者:陶宇航 朱輝 等  |  來源:《電氣技術(shù)》  |  點(diǎn)擊率:
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    導(dǎo)語國網(wǎng)天津市電力公司城西供電分公司的研究人員陶宇航、朱輝、何巖巖,在2020年第9期《電氣技術(shù)》雜志上撰文,對(duì)1000kVA柴油應(yīng)急發(fā)電車在我國北方地區(qū)冬季低溫環(huán)境下起動(dòng)不良的原因進(jìn)行了分析,結(jié)合機(jī)組直流起動(dòng)線路接線方式,提出了相應(yīng)的機(jī)械應(yīng)急起動(dòng)方式及電氣線路改進(jìn)方法,為供電保障作業(yè)提供依據(jù)。

    隨著我國城市電網(wǎng)的不斷發(fā)展及改造,供電可靠性已經(jīng)成為電網(wǎng)運(yùn)行的重要指標(biāo)之一。據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年度北方某中大型城市(市區(qū))供電轄區(qū)內(nèi)共發(fā)生10kV配電線路故障停電203起,平均線路臨時(shí)恢復(fù)送電時(shí)間為114min,線路修復(fù)時(shí)間65h。在此背景下,在一些重要會(huì)議、重大節(jié)日、體育賽事等人員密集場(chǎng)合,需要在雙路市電供電的基礎(chǔ)上,增設(shè)柴油應(yīng)急發(fā)電車作為后備電源,故提升柴油發(fā)電機(jī)組起動(dòng)成功率是一項(xiàng)重要研究內(nèi)容。

    在我國北方地區(qū),冬季氣溫最低可達(dá)-20℃。在低溫下,由于柴油霧化性能較差、機(jī)組運(yùn)行間隙變小、機(jī)油粘稠度變高、電瓶放電能力變差等原因,使得發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)困難甚至失效。尤其在部分需要與不間斷供電儲(chǔ)能車配合工作的、具備快速起動(dòng)模塊的發(fā)電機(jī)組中,由于起動(dòng)線路布置不合理,導(dǎo)致線路損耗較大,在冬季低溫時(shí)起動(dòng)尤為困難。

    本文主要對(duì)機(jī)組直流起動(dòng)接線方式進(jìn)行研究,指出部分機(jī)型存在線路損耗過大的問題,提供改進(jìn)方案并驗(yàn)證分析,為今后提升供電保障工作的可靠性提供了依據(jù)。

    1 柴油發(fā)電車介紹

    發(fā)電車采用卡特彼勒CAT3512B型柴油發(fā)電機(jī)組進(jìn)行改裝。機(jī)組額定發(fā)電容量為1000kVA,最大瞬時(shí)功率可至1200kVA,電起動(dòng)方式,采用V列12缸四沖程發(fā)動(dòng)機(jī),通過水冷進(jìn)行散熱。

    該機(jī)組通常應(yīng)用于船舶或火車空調(diào)發(fā)電,具有性能成熟、排放較低、耐用性高以及擁有成本和運(yùn)營成本均較低的優(yōu)勢(shì)。同時(shí),機(jī)組控制盤可進(jìn)行遙控起動(dòng)及機(jī)組狀態(tài)輸出,方便進(jìn)行遠(yuǎn)程狀態(tài)監(jiān)視及控制。圖1所示為該機(jī)組電氣接線簡圖。

    柴油應(yīng)急發(fā)電車低溫起動(dòng)失效分析及改進(jìn)方法

    圖1 柴油發(fā)電車電氣接線簡圖

    在柴油發(fā)電機(jī)組與不間斷電源儲(chǔ)能機(jī)組進(jìn)行聯(lián)用時(shí),機(jī)組需要長時(shí)間處于冷備用狀態(tài),并需要保證在收到起動(dòng)信號(hào)后立即轉(zhuǎn)為運(yùn)行,機(jī)組直流系統(tǒng)需要具備高可靠性,避免儲(chǔ)能機(jī)組因電量放光導(dǎo)致停機(jī)而造成重要用戶負(fù)荷停電。在機(jī)組起動(dòng)失敗的原因分析中,電池故障占絕大多數(shù)(>90%),而發(fā)動(dòng)機(jī)本體故障、控制系統(tǒng)處于手動(dòng)狀態(tài)、控制系統(tǒng)故障等原因僅占10%以內(nèi)。

    傳統(tǒng)的可靠性保障工作方式為通過每日試起動(dòng)機(jī)組,并保持運(yùn)行一段時(shí)間進(jìn)行電池充電,但其缺點(diǎn)為會(huì)產(chǎn)生一定噪聲并需要專人進(jìn)行維護(hù)。在部分發(fā)電車型號(hào)中,通過配置一臺(tái)增強(qiáng)型發(fā)電機(jī)快速起動(dòng)模塊來解決該問題。

    快速起動(dòng)模塊其本質(zhì)為一臺(tái)AC-DC轉(zhuǎn)換器,可以通過從儲(chǔ)能機(jī)組輸出側(cè)吸收電能,并轉(zhuǎn)換為24V直流電供給起動(dòng)機(jī)使用。一般在起動(dòng)時(shí),會(huì)在數(shù)s內(nèi)獲得約32kVA的功率,并提供最高1725A的冷起動(dòng)低壓電流。由于模塊的電源轉(zhuǎn)換容量遠(yuǎn)大于電池,所以可在與儲(chǔ)能機(jī)組聯(lián)用時(shí)有效提升發(fā)動(dòng)機(jī)一次性起動(dòng)成功率。機(jī)組直流起動(dòng)電路接線示意圖如圖2所示。

    柴油應(yīng)急發(fā)電車低溫起動(dòng)失效分析及改進(jìn)方法

    圖2 機(jī)組直流起動(dòng)電路示意圖

    圖2中,在柴油發(fā)電車單獨(dú)工作且合入QS3及QS4旋鈕開關(guān)后,起動(dòng)電流從電池正極經(jīng)過快速起動(dòng)模塊,去往起動(dòng)機(jī)控制電路。在柴油機(jī)組與儲(chǔ)能機(jī)組聯(lián)用時(shí),快速起動(dòng)模塊交流側(cè)接入儲(chǔ)能機(jī)組交流輸出,直流側(cè)直接向起動(dòng)機(jī)控制電路供電,與電瓶共同實(shí)現(xiàn)機(jī)組起動(dòng)。

    2 起動(dòng)實(shí)驗(yàn)及失效原因分析

    2.1 起動(dòng)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析

    經(jīng)查實(shí),1000kVA柴油發(fā)電機(jī)組起動(dòng)機(jī)額定功率約為18kW。在環(huán)境溫度為◆9℃條件下,不經(jīng)機(jī)組預(yù)熱,直接進(jìn)行起動(dòng)時(shí),起動(dòng)機(jī)工作電流及電壓見表1。

    在實(shí)際測(cè)試過程中,能明顯感到機(jī)組起動(dòng)無力,且無法一次性起動(dòng)成功。電流峰值出現(xiàn)在起動(dòng)機(jī)工作后約0.5s處,同時(shí)電壓達(dá)到谷值。起動(dòng)5s后,系統(tǒng)保護(hù)停機(jī),電池電壓僅恢復(fù)至約22V,已經(jīng)開始出現(xiàn)明顯虧電跡象。機(jī)組靜置一段時(shí)間后再次試起動(dòng),依舊失效。由數(shù)據(jù)可看出,冬季低溫時(shí)起動(dòng)機(jī)功率不滿足機(jī)組起動(dòng)條件。

    柴油應(yīng)急發(fā)電車低溫起動(dòng)失效分析及改進(jìn)方法

    表1 改造前起動(dòng)機(jī)工作電流及電壓

    2.2 失效原因分析

    經(jīng)分析,機(jī)組起動(dòng)失效主要分為結(jié)構(gòu)原因及設(shè)計(jì)原因:

    1)結(jié)構(gòu)原因主要在于,當(dāng)大功率柴油發(fā)電機(jī)組在低溫時(shí),缸體機(jī)械間隙變小、機(jī)油粘稠度增大、柴油霧化效果差、電池放電能力下降,此時(shí)如起動(dòng),將需要相較于平時(shí)更大的起動(dòng)功率。

    2)設(shè)計(jì)原因主要在于,電池及起動(dòng)線路布置不合理。該機(jī)型配備快速起動(dòng)模塊,現(xiàn)有起動(dòng)線路需從機(jī)組電瓶經(jīng)過開關(guān)引至尾部輔助倉,通過該模塊后,繞至機(jī)組另一端前側(cè)到達(dá)起動(dòng)機(jī)。線路幾乎繞機(jī)組一周,總鋪設(shè)長度接近20m。

    以線路截面面積為185mm2銅纜標(biāo)準(zhǔn)電阻值計(jì)算,當(dāng)起動(dòng)電流為1000A時(shí),線路壓降將超過2V,起動(dòng)功率損失約為2kW,導(dǎo)致起動(dòng)功率不足。同時(shí),由于電瓶低溫持續(xù)放電,也將導(dǎo)致電量迅速耗盡并對(duì)使用壽命產(chǎn)生影響。

    3 起動(dòng)失效改進(jìn)方法

    3.1 機(jī)械起動(dòng)方式

    當(dāng)作業(yè)環(huán)境溫度低于0℃時(shí),可在部署工作前起用燃油水套加熱器,如圖3所示。

    其工作原理:從機(jī)組燃油油箱抽取燃料后,在渦輪室進(jìn)行燃燒,通過水泵將冷卻液循環(huán)加熱。加熱器工作電源取自底盤直流系統(tǒng),電功率約為0.6kW,熱功率約為35kW,耗油量為3.85L/h。經(jīng)實(shí)際測(cè)試,在冬季氣溫為-15℃時(shí),經(jīng)過2.5h加熱,即可將柴油發(fā)電機(jī)組水套溫度升至30℃以上,滿足起動(dòng)溫度要求。

    在車輛靜態(tài)條件下,加熱約4h后嘗試起動(dòng)底盤發(fā)動(dòng)機(jī),依舊具備足夠起動(dòng)電量。如長時(shí)間不關(guān)閉加熱器,在檢測(cè)到水溫達(dá)到70℃時(shí),將自動(dòng)熄火停止加熱,只進(jìn)行冷卻液循環(huán),避免發(fā)生水溫過高的問題。

    在起動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)組前,需檢查并將通向加熱器的旁路管道進(jìn)出閥關(guān)閉,以防止機(jī)組起動(dòng)后冷卻液循環(huán)壓力較大,反流至加熱器內(nèi)部導(dǎo)致管路發(fā)生泄漏。此種起動(dòng)方式耗時(shí)較長,難以在突發(fā)性供電保障場(chǎng)景下保證及時(shí)可靠發(fā)電。

    柴油應(yīng)急發(fā)電車低溫起動(dòng)失效分析及改進(jìn)方法

    圖3 燃油水套加熱器

    當(dāng)遇到需緊急起動(dòng)發(fā)電機(jī)的情況時(shí),也可進(jìn)入機(jī)組房艙,摘除空氣濾清器,向兩組進(jìn)氣管道內(nèi)各噴射5s柴油機(jī)起動(dòng)液后起動(dòng)。其原理為通過乙醚等低閃點(diǎn)烷烴類氣體在缸內(nèi)爆燃而引燃柴油。

    此種方式可不經(jīng)預(yù)熱,直接起動(dòng)機(jī)組,但在機(jī)組熱機(jī)完成前無法重新安裝空濾,長時(shí)間工作易導(dǎo)致缸體受損。同時(shí),起動(dòng)液成分對(duì)人體有害,噴射過程可能影響人體健康。當(dāng)外部電源突發(fā)故障急需機(jī)組起動(dòng)時(shí),同樣需要數(shù)min的準(zhǔn)備時(shí)間。

    3.2 電氣接線改進(jìn)方法

    針對(duì)直流起動(dòng)線路,提出以下4種改進(jìn)方案。

    1)增加電纜截面積。通過在現(xiàn)有線路基礎(chǔ)上,從電池正極額外并聯(lián)一根截面積為185mm2銅纜,經(jīng)過開關(guān)、快速起動(dòng)模塊至起動(dòng)機(jī)。同時(shí),將電池負(fù)極直接接至起動(dòng)機(jī)負(fù)極,如圖4所示。

    此種方法需考慮現(xiàn)有艙內(nèi)空間及穿線孔是否足以容納新電纜,同時(shí)對(duì)于線路損耗只能降低約一半,造價(jià)較高,工程量也較大。

    2)在起動(dòng)機(jī)處增設(shè)超級(jí)電容器,如圖5所示。在原有電路結(jié)構(gòu)不變的情況下,通過在起動(dòng)機(jī)兩側(cè)增設(shè)一組開關(guān)及超級(jí)電容,在起動(dòng)機(jī)組前先將電容充電,起動(dòng)時(shí)即可由電容快速放電進(jìn)行輔助起動(dòng)。當(dāng)選用2kA/500F的24V超級(jí)電容時(shí),瞬間釋放功率約為15kW。

    柴油應(yīng)急發(fā)電車低溫起動(dòng)失效分析及改進(jìn)方法

    圖4 機(jī)組直流起動(dòng)電路改進(jìn)方案一

    柴油應(yīng)急發(fā)電車低溫起動(dòng)失效分析及改進(jìn)方法

    圖5 機(jī)組直流起動(dòng)電路改進(jìn)方案二

    圖5中S1為電容充電開關(guān),在起動(dòng)前合入以對(duì)C1進(jìn)行充電。該方案優(yōu)點(diǎn)是對(duì)機(jī)組平臺(tái)改動(dòng)較小,容易實(shí)現(xiàn),且能有效提升起動(dòng)成功率。其缺點(diǎn)為超級(jí)電容成本較高,且放電時(shí)間較短,在房艙惡劣工作環(huán)境下持續(xù)運(yùn)行能力無法得到驗(yàn)證。

    3)將電瓶直接并聯(lián)于起動(dòng)機(jī)。通過使用2根150mm2電纜通過開關(guān)后,直接就近連接于起動(dòng)機(jī)兩端,如圖6所示。

    柴油應(yīng)急發(fā)電車低溫起動(dòng)失效分析及改進(jìn)方法

    圖6 機(jī)組直流起動(dòng)電路改進(jìn)方案三

    此方案可大大降低電瓶至起動(dòng)機(jī)的線路長度,僅需4m線路即可。但由于電瓶線路不再經(jīng)過二極管VD1,當(dāng)柴油機(jī)組與儲(chǔ)能機(jī)組聯(lián)用、啟用快速起動(dòng)模塊時(shí),將導(dǎo)致模塊輸出不經(jīng)過充電機(jī)直接作用于電瓶兩端,產(chǎn)生沖擊電流,影響電池壽命及線路安全。

    4)將快速起動(dòng)模塊與電瓶起動(dòng)線路隔離,如圖7所示。

    柴油應(yīng)急發(fā)電車低溫起動(dòng)失效分析及改進(jìn)方法

    圖7 機(jī)組直流起動(dòng)電路改進(jìn)方案四

    如圖7所示,從電瓶兩端并聯(lián)接出新線路,增設(shè)兩組開關(guān),并直接就近并聯(lián)于起動(dòng)機(jī)。QS3與QS4為原有開關(guān),QS5及QS6為新設(shè)開關(guān)。在發(fā)電機(jī)組單獨(dú)使用時(shí),僅合入QS5及QS6,即可通過較短的起動(dòng)線路,實(shí)現(xiàn)與方案三相近的起動(dòng)效果。

    當(dāng)使用快速起動(dòng)模塊時(shí),斷開QS5及QS6,合入QS3及QS4即可由模塊進(jìn)行供電,并由VD1實(shí)現(xiàn)電瓶反充電保護(hù)。由于快速起動(dòng)模塊輸出電流較大,故此時(shí)線路造成的損耗可忽略不計(jì),機(jī)組依舊可保證一次起動(dòng)成功。

    3.3 改進(jìn)效果驗(yàn)證

    經(jīng)分析,最終采用方案四作為改進(jìn)方案。同時(shí),通過將電瓶位置調(diào)整至與起動(dòng)機(jī)同側(cè)等方式,進(jìn)一步縮短線路長度并降低起動(dòng)線路損耗。改造后,冬季冷機(jī)起動(dòng)時(shí)間縮短至約4s,夏季或熱機(jī)起動(dòng)時(shí)間縮短至3s內(nèi),一次性起動(dòng)成功率提升為100%。改造后,在環(huán)境溫度為-8℃時(shí)測(cè)試起動(dòng)機(jī)電流及電壓,見表2。

    經(jīng)實(shí)際測(cè)試,改造后機(jī)組于第3.5s時(shí)起動(dòng)成功,起動(dòng)損耗降至0.2kW,起動(dòng)機(jī)工作時(shí)電壓提升至21~23V,已滿足機(jī)組冬季冷起動(dòng)容量的要求。同時(shí),由于起動(dòng)時(shí)間縮短,在與不間斷電源儲(chǔ)能機(jī)組聯(lián)用時(shí),同樣增加了放電時(shí)間裕度,提升了系統(tǒng)工作可靠性?,F(xiàn)場(chǎng)機(jī)組實(shí)際改造情況如圖8所示。

    柴油應(yīng)急發(fā)電車低溫起動(dòng)失效分析及改進(jìn)方法

    表2 改造后起動(dòng)機(jī)工作電流及電壓

    柴油應(yīng)急發(fā)電車低溫起動(dòng)失效分析及改進(jìn)方法

    圖8 現(xiàn)場(chǎng)機(jī)組實(shí)際改造情況

    4 結(jié)論

    本文討論了在使用柴油應(yīng)急發(fā)電車進(jìn)行后備保障過程中,幾種低溫環(huán)境下機(jī)組可靠起動(dòng)的電氣起動(dòng)改造方案。同時(shí),在不具備改造條件時(shí),也可通過機(jī)械應(yīng)急方式實(shí)現(xiàn)起動(dòng)過程。合理的低溫起動(dòng)措施,將有利于發(fā)動(dòng)機(jī)的正常起動(dòng)并延長發(fā)動(dòng)機(jī)的使用壽命,發(fā)揮發(fā)電機(jī)組的最大性能。